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“小改造”凝聚大智慧,“小举措”发挥大能量。近日,据达州钢铁生产指挥中心统计,2023年上半年,达州钢铁收到各单位申报小改小革503项,通过评审采纳231条。经测算,已采纳的这些小改小革项目实施后,可为企业创造经济效益超400万元。
近年来,达州钢铁把“小改小革”作为员工发挥聪明才智、实现自我价值和提升成就感的有效平台,不断提升员工业务技能和水平,为推动企业高质量发展凝聚起了强大的创造力。
2023年4月份,由炼铁厂实施的“小高炉渣泵房升级改造”项目顺利完成并投入使用,助力企业创效约17万元,被评为公司小改小革二等奖,奖励金额8962元。项目主要负责人唐武兵介绍,由于小高炉渣泵房两级沉淀工艺已不能满足当前生产要求,技术人员研究后,决定将过去的旧渣泵房改为三级沉淀池,冲渣泵采用三个点位集中进水再分别进入三台渣泵,从而改善渣泵进水量。这样不仅缓解了过去单点进水引起的渣泵气蚀现象,还减少了高炉因冲渣系统放红渣的次数,有效保障了小高炉稳定生产。
“我们生产一线藏龙卧虎,一线员工接触岗位、设备、工艺等各个方面,他们常常有很多创新点。”生产指挥中心副主任李根文说,为充分发挥员工的聪明才智,激励员工为企业经营发展献计献策的积极性和创造性,公司制定并下发了《达州钢铁小改小革和合理化建议管理办法》,根据其创效程度可参评特等奖、一等奖、二等奖、三等奖、鼓励奖五个等级的奖励,从管理上、制度上营造良好环境,引导员工在工作岗位上动脑筋、想办法,以此推动企业生产经营、设备管理、技术改造等工作不断向前发展。
“开展‘小改小革’活动,让有思想、有办法、懂创新的员工有了施展身手的舞台,他们也通过这个机会让自己的业务水平更加精湛。”领航公司段登华介绍,以前烧结环冷台车走轮密封采用的是骨架密封,但一遇到高温就容易进灰,并且使用周期很短,也因为这个问题,烧结机每月必须停产检修两次,严重制约烧结正常生产。为改变现状,领航公司技术人员将烧结环冷台车走轮骨架密封改为机械迷宫密封,并把环冷台车走轮改为两段式组合安装,实现了在烧结机不停产的状态下更换环冷台车走轮。也就是这样一个小小的改造,不仅减少了员工的劳动强度,还为烧结机稳顺生产提供了保障。
“动脑筋、想办法的这个过程非常磨炼人,项目改造成功后为企业创造了效益,这就是我们钻研改造的价值体现,而企业对我们的想法给予肯定和奖励,让我们有了更多的获得感、成就感。”不少员工们感叹道。
据统计,2023年上半年,达州钢铁通过评审采纳231条,其中评出特等奖1个、一等奖3个、二等奖2个、三等奖12个,累计奖励员工约34万元。“小改小革”是生产一线创新的重要形式,看似很“小”的举措,却凝聚了“大”的智慧。(苗蓝丹 秦雪梅)